Tai antradienį žurnalistams pranešė TKS Rusijos skyriaus skrydžio vadovas Vladimiras Solovjovas.
„Komisija baigė darbą. Mes turime išvadą. Buvo nustatytos dvi priežastys. Pirmoji priežastis – neteisinga suprasta komanda dėl triukšmo ultratrumpųjų bangų ryšio kanale“, – pabrėžė V.Solovjovas.
Pasak jo, rankinio teleoperatorinio susijungimo režimo kanalai ne itin gerai apsaugoti nuo trikdžių.
„Antroji priežastis – kosmonautų nesankcionuota komanda, duota atsitiktinai paspaudus mygtuką“, – pridūrė skrydžio vadovas.
Jis sakė nekaltinantis kosmonautų, nes, kaip paaiškėjo, mygtukas nepakankamai gerai apsaugotas nuo atsitiktinio paspaudimo.
V.Solovjovas pridūrė, kad dėl šių priežasčių „Progress M–06M“ nesusijungė su stotimi liepos 2 dieną.
„Likus 2,7 km iki stoties nutrūko normaliai vykstantis automatinis kosminio laivo prisijungimo režimas. Po pirmojo mėginimo susijungti mes sustabdėme kosminio laivo ir stoties prasilenkimą ir, naudodami kuo mažiau degalų, grąžinome krovininį kosminį laivą prie TKS“, – pranešė jis.
V.Solovjovas pridūrė, kad pakartotinis susijungimas liepos 4 dieną vyko esant užblokuotam teleoperatoriniam valdymo režimui.
V.Solovjovas taip pat pranešė, kad specialistai turi idėjų, kaip patobulinti teleoperatorinį režimą, jog jis būtų labiau apsaugotas nuo trikdžių ir atsitiktinio mygtukų paspaudimo.